《電子技術應用》
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基于PLC的片梭織機自動混緯系統(tǒng)
中電網(wǎng)
摘要: 系統(tǒng)以氣源為動力,由電磁閥控制氣缸、再由氣缸活塞帶動挑緯器按工藝要求動作,而電磁閥由PLC可編程控制器按程序來控制,改變程序很容易實現(xiàn)多比例自動混緯。
Abstract:
Key words :

片梭織機的換緯是通過控制挑緯器動作來實現(xiàn)的。新型片梭織機由電腦控制電磁鐵,進而由電磁鐵驅動挑緯器工作,可實現(xiàn)任意比例混緯。PU130型片梭織機通過機械帶動兩個祧緯器工作,只能織制1:1比例混緯產(chǎn)品。為適應市場對多比例混緯產(chǎn)品的需求,針對PU130片梭織機特點,我們經(jīng)過精心設計,積極攻關,研制出適合PU130進口片梭織機特點的自動混緯系統(tǒng)。系統(tǒng)以氣源為動力,由電磁閥控制氣缸、再由氣缸活塞帶動挑緯器按工藝要求動作,而電磁閥由PLC可編程控制器按程序來控制,改變程序很容易實現(xiàn)多比例自動混緯。該系統(tǒng)簡單、實用、性能穩(wěn)定,投資少見效快。

1 問題提出

由瑞士生產(chǎn)的PU130型片梭織機,屬于二十世紀八十年代的產(chǎn)品。該設備九十年代初引進時性能較為先進,主要生產(chǎn) 7*6、7*7等厚重常規(guī)品種牛仔布,產(chǎn)品質量穩(wěn)定均能達到客戶的滿意,在生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。也給企業(yè)帶來了新的產(chǎn)品市場,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。但是,隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,社會需求越來越高,牛仔布品種越來越多樣化。老產(chǎn)品已不適應人們的需求,取而代之的是不同支數(shù)、不同顏色、不同比例的多比例混緯牛仔布新產(chǎn)品。而且需求量越來越大,占據(jù)了市場的主流。PU130型片梭織機只能單一比例混緯,產(chǎn)品品種單一,嚴重制約了新產(chǎn)品開發(fā)。雖然PU130型片梭織機已經(jīng)更新?lián)Q代,但是,新設備的自動換緯系統(tǒng)復雜昂貴,再次引進更換新設備已不現(xiàn)實。

PU130片梭織機是二棉分公司的重點設備之一,在織造車間所占比重較大,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生著舉足輕重的影響,隨著新型進口設備自動化程度的不斷提高,該設備的不足也愈顯突出。另外,該設備在經(jīng)過十多年使用后,元器件老化,故障率增加,再加上該型號進口設備已經(jīng)更新?lián)Q代,配件價格昂貴而且難以買到,致使維修難度增大、維修費用增高,常常因此而影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質量。品種調整時改機時間長,投入資金愈來愈多。因此,在PU130片梭織機上實現(xiàn)多比例混緯,繼續(xù)充分發(fā)揮該設備的作用就成了擺在我們面前的重大課題。

2研制方案的確定

PU130型片梭織機有兩個挑緯器,每個挑緯器帶動一根緯紗,由機械帶動依次輪流工作,達到1 :1混緯。若要實現(xiàn)n :1混緯,則必須使其中一個挑緯器連續(xù)工作n次后,另一個再工作,從而實現(xiàn)多比例混緯的目的。通過調研和反復研究、論證,形成設計思路如下:

一、采用氣源為動力,帶動挑緯器工作。氣源由電磁閥控制,而電磁閥由可編程控制器按程序來控制,從而控制挑緯器動作,實現(xiàn)多比例自動混緯。

二、通過一定程序完成停車、斷緯、或其他原因造成的停車補緯工作。

三、可編程控制器控制的電磁閥動作要與織機的運動協(xié)調一致(同步)。

四、由于挑緯器每分鐘要完成300個動作,要求選用的所有元件質量穩(wěn)定且能滿足高頻率、長期工作的要求。

3系統(tǒng)組成及工作原理

3.1系統(tǒng)組成

空氣壓縮機:作為動力源輸出氣源驅動汽缸進而帶動挑緯器工作,氣壓0.7—0.85MPa。(企業(yè)已有且正在用于生產(chǎn),不需單獨購置)

可編程控制器:選用日本三菱FX1n—MR24型,其具有性能穩(wěn)定,動作可靠、價格低等特點。傳感器選用頻率在50HZ以上NPN型,其工作電壓與所選用可編程控制器提供電壓一致(24V)。

電磁閥:電磁閥的選用要滿足動作頻率高、響應速度快的要求,由DC12V或24V電源供電。經(jīng)過多次試驗,最后選用臺灣產(chǎn)型號為T180—4E1—PSL的電磁閥。

汽 缸:氣缸要求具有動作頻率高、潤滑好、耐摩擦、溫升低等特點,由專業(yè)生產(chǎn)廠特殊加工。自行設計制造了專用連桿接頭、支架接頭等系列部件。

挑緯器:采用原機上帶的。

3.2工作原理:以氣源為動力,驅動挑緯器按工藝要求工作,通過PLC控制而實現(xiàn)多比例自動混緯。系統(tǒng)工作過程:由電磁閥控制進入氣缸的兩個閥門,進入汽缸的空氣驅動氣缸活塞運動,氣缸活塞通過連桿接頭帶動挑緯器動作,通過PLC可編程控制器按程序來控制電磁閥,進而控制挑緯器按要求動作,達到不同比例混緯的目的。

4系統(tǒng)調試及運行參數(shù)的確定

4.1 把可編程控制器開關打到運行狀態(tài),然后短接一下X2---- COM,啟動布機,此時,應按2 :1工藝運行。依此類推,短接一下X3---COM, 然后啟動織機,應按3 :1工藝運行。依次有:X4對應4 :1比例混緯;X5對應5 :1比例混緯;X6對應6 :1比例混緯。4.2使布機運行在6 :1狀態(tài),在運行到單緯位時停機,由值車工抽出最后一緯,然后開車,或者在運行到單緯時,挑斷緯紗(不須抽緯紗),然后開車,布匹上該單元緯紗應不缺失。

4.3使布機運行在6 :1狀態(tài),且在織多緯時停機或挑斷緯紗,由值車工抽掉最后一緯,然后再開機,多緯數(shù)應該是6根。在織多緯情況下,不論何原因停車,可編程控制器輸出Y0應閉合,此時,電磁閥吸合(工作狀態(tài))帶動氣缸工作。

4.4工藝參數(shù)設定:D128值為工藝要

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